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深圳南澳电泳加工厂家,拥有完善售后服务

价格:面议 2024-11-15 11:38:01 585次浏览

表调是磷化前的一道重要工序,槽液pH需介于8.5 ~ 9.5之间、表调剂含量控制在2%左右,pH的高低对磷化质量有显著影响,因此我们密切关注槽液的参数变化。目前行业内表调液的平均使用周期在20 d左右,但在实际生产过程中我们发现表调液在正常生产10 d之后其功效有明显的降低。为保证产品质量,我们申请并通过工艺参数调整,将表调液的使用周期缩短至每周一换。这样看似提高了生产成本,但换来的是产品质量明显提升,得到了用户的认可。

磷化后三、四次水洗及去离子水洗目地是将驾驶室表面磷化渣清洗掉,要求污染度不得超标,压力在工艺范围内。检查磷化后的磷化质量标准为磷化膜外观灰色均一,无流痕、无浮灰、不得泛黄。只有较好的磷化膜才能达到高防腐蚀性的涂装要求。磷化渣作为磷化过程中必不可少的生产废料,其处理方式一直是困扰各大企业的难题。过多的磷化渣会影响磷化成膜质量,使磷化膜变粗后疏松。为提高磷化膜质量,我分部采用双除渣机循环工作的生产方式,做到连续、无间隙除渣。

电泳槽液参数及电泳温度、时间、电压都是影响电泳质量的主要原因,我公司电泳参数见表1。电泳温度过高、时间过长、电压过高会造成漆膜过厚,影响驾驶室表面的平整,反之则会成膜不够,影响其防腐蚀性;颜基比、电导率以及槽液pH等参数的偏离则会造成电泳膜粗糙,影响驾驶室的防腐蚀性。因此做好电泳参数调整是保证电泳质量的主要原因。电泳后用超滤液洗净被涂物表面的浮漆,提高漆膜外观质量。

第二种是运用机械对工件外表上的杂物停止处置根除,这种除锈的方式可以将电泳加工外表上呈现的锈蚀杂质停止处置,可以根本满足对外表处置的质量请求。不过这种处置方式也是有着缺陷所在的,普通在停止机械处置之后的工件的外表都比拟粗糙,会影响后期的润滑涂膜处置。

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