1、直接升高工作电压,增加电耗。
2、电解槽发生电压摆动,增加了处理时间和工作难度。耗费大量人力,物力和设备,潜在着较大间接损失。
3、由于电压摆动使电解质和铝液的流速加快,界面层变化大,铝的二次反应增加,降低了电流效率;另外,电解温度将上升许多,导致电解质中氟化铝挥发加快,增加了氟化盐的损失。
化炉底引起的电压摆
这种曲线特点:
属于高幅度低频率的,一般是化炉底、炉底沉淀较多的原因。
分析:
炉底有结壳或沉淀,增大了阴极电压降,在电压一定的情况下,就会形成压极距状态,引起电压摆动。
处理方法:
提高设定电压20—50mv,1—2天之内随着炉底的干净逐渐把电压降到正常值。
镀液中添加剂含量一般是根据生产过程中镀层的质量,凭经验或者霍尔槽试验添加。添加剂不宜过量加入,否则会出现镀层发花,钝化膜发雾,镀层起泡,脆性增大,镀层易变色,结合力降低等故障。
解决上述故障的方法,就是针对性的采取一些措施,如加强镀前处理,保证零件表面的氧化皮去除干净;注意电镀挂具的导电和槽内分布,保证零件的电流线的分布均匀;保持镀液成分、温度和电流密度处于规范和标准范围内。这样就达到镀锌层沉积的正常速度。